خطاهای رایج و راه حل های سیستم اینورتر فرکانس متغیر برای دینامومتر الکتریکی
خطاهای سیستم اینورتر فرکانس متغیر دینامومتر عمدتاً در جنبه هایی مانند بازخورد انرژی، کنترل موتور، تبعید گرما و هارمونیک متمرکز هستند.در زیر یک نسخه ساده از طرح رفع مشکل است.
1بازخورد انرژی غیرطبیعی
علائم: ولتاژ اتوبوس DC برای بازپرداخت انرژی الکتریکی به شبکه بسیار بالا است.
علت: ولتاژ شبکه غیرطبیعی، آسیب به ماژول IGBT، یا واکنش دهنده ی بازخورد پیر شدن.
راه حل: نصب یک تثبیت کننده ولتاژ برای تثبیت ولتاژ شبکه؛ شکل موج IGBT را با نوسانگر آزمایش کنید و ماژول آسیب دیده را جایگزین کنید؛ نفوذ راکتور را با یک پل اندازه گیری کنید.هنگامی که مقدار حثیت کمتر از 80٪ از مقدار اسمی باشد، جایگزین شود.
2کنترل موتور خارج از مرحله
علائم: نوسانات تورک بیش از 5 درصد، انحراف سرعت بزرگ
علت: هم محوري بودن بد حسگر، تداخل سيگنال رمزگر، عدم تطابق پارامتر کنترل.
راه حل: تنظیم سنسور با تراز لیزر (معایب ≤ 0.05mm) ؛ سیم رمزگذاری کننده با محافظ و عایق کننده؛ بهینه سازی پارامترهای PI با توجه به اصل "سرعت حلقه اول،سپس حلقه گشتاور" برای ایجاد بیش از 5٪ و نوسان ≤ 2٪.
3. گرم شدن بیش از حد واحد قدرت
علائم: دمای IGBT > 80°C، شکست تبعید گرما
علت: حجم هوای فن ناکافی، میزان جریان آب خنک کننده کم، خشک شدن چربی حرارتی سیلیکون
راه حل: برای مدل های خنک شده با هوا، صفحه فیلتر را تمیز کنید، فن را با حجم هوا کمتر از 60٪ از ارزش نامی جایگزین کنید. برای مدل های خنک شده با آب،میزان جریان (± 10% از مقدار استاندارد) را بررسی کرده و لوله را تمیز کنید.؛ دوباره روغن سیلیکون (0.1-0.2 میلی متر ضخامت) را استفاده کنید.
4. آلودگی هارمونیکی بیش از حد
علائم: فاکتور قدرت شبکه < 0.8، تحریف شکل موج ولتاژ
علت: توپولوژی اصلاح منسوخ، پارامترهای PWM نادرست.
راه حل: ارتقا به اصلاح 12 پالس یا AFE؛ افزایش فرکانس حامل PWM به 4-8kHz و تنظیم پهنای باند حلقه فعلی ≥50Hz.
5همگام سازی ارتباط شکست خورد
علامت: ناقص در چند دستگاه، قطع ارتباط
علت: ساعت خارج از هماهنگی، پروتکل ناسازگار.
راه حل: فعال کردن همگام سازی ساعت IEEE 1588 (معایب ≤1μs) ؛ یکپارچه سازی پروتکل ارتباطات و نوشتن یک برنامه تبدیل پروتکل برای دستیابی به نقشه برداری داده ها.
تماس با شخص: Miss. Vicky Qi
تلفن: 86-13271533630